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机械检修工人事故反思
原文地址:岗位工种事故案例教育汇总3作者:凈塵凊颩
时,他没有注意到机尾的刮板已经出槽,随即被出槽的刮板刮倒,接着被带着向机头走。支架操作工钱XX及时向煤机司机发出停机信号,待张XX被救出时已经奄奄一息。跟班副队长迅速组织人员抢救,经送医院抢救虽然张XX保住了一条命,却造成下肢截瘫的重伤事故。
二、事故原因:
1、支护工张XX,违章在刮板输送机运行时直接跨越输送机,是造成此起事故的直接原因。
2、综采队在工作面机尾侧没有按照规程的设计在机尾设置人行过桥,致使张XX在跨越刮板输送机时被刮倒,负有管理的责任。也是此起事故的主要责任。
三、防范措施:
1、工作面端头安全出口的行人宽度及高度必须符合规程及措施要求,当工作面没有行人出口时,必须加设行人过桥或采取其它措施保证出口畅通。在没有行人过桥的地点通过运输设备时必须坚持停机行人制度,严禁人员跨越运行中的运输设备。
2、加强设备的检修与维护管理,及时更换面溜刮板及溜槽,防止面溜飘链。移溜时,要严格按照两种要求,顺直溜子,杜绝操作不当造成面溜出链等事故。
3、立即对全体职工进行岗位操作技能培训,奖优罚劣,不合格者停班学习,狠抓落实,从根本上提高职工对隐患的防范能力。
4、组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施,并结合此次事故教训,深刻反思,开展好警示教育。
5、进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。
案例25: XX矿顶板事故案例(端头维护工)
一、事故经过:
2001年X月X日夜班,XX矿综采队在XX工作面生产,接-班后,班长安排陈XX和李XX在机尾负责端头维护及回料工作,在煤机割完两个机尾后,二人进行回密集处单体,李XX在一旁监护、观察顶板,陈XX进行回料。当在回贴上帮单体时,上帮煤壁突然折帮,将陈XX及其所打单体全部扑倒埋住。班长立即组织现场工作人员进行抢救,并汇报调度室。凌晨5点15分,陈XX被扒出,因被单体挤压造成窒息死亡。
二、事故原因:
1、由于2235工作面上帮受2233工作面采空区影响,上部压力较大,在陈XX回撤贴帮柱时,违章进入护身点柱外操作,并在操作前未进行敲帮问顶,由于煤壁片帮,将陈XX埋住,导致窒息死亡。
2、现场作业人员安全意识淡薄,自保互保意识差,附近作业人员监护不力。事故职工违章进入危险区域作业,附近作业人员没有有效制止。
3、现场管理不到位。现场施工时,管理人员没有按照作业规程的规定,对作业地点进行加密护身支柱,支护质量差。
三、防范措施:
1、认真吸取此次事故的教训,按照事故处理“四不放过”的原则,从导致事故发生的各个因素深刻反思;全面落实安全生产责任制;要举一反三,查找和有效消除事故隐患,避免类似或其它事故的发生。
2、加强顶板管理,完善劳动组织,进一步明确各工种岗位安全生产责任制。严格落实“三大规程”在现场的实施,杜绝无支护、特殊条件下无加强支护现象的发生。
3、进一步加强职工的安全教育和培训工作,切实提高职工的安全意识和自主保安能力。
第二章 掘进专业
第一编 主管区长
案例26: 一心只想工作量,违章指挥把祸酿
一、事故经过:
1997年6月7日,XX工区掘进工作面施工现场处在断层带,顶板破碎,按照规程规定,顶板破碎带应缩小锚杆间排距及循环进尺,该主管区长赵XX在明知规程规定的情况下,仍然安排按原间排距及循环进尺进行施工。现场放炮后,班长李XX组织人员进行临时支护,由于迎头空顶距过大,且顶板岩石破碎,在临时支护时顶板突然冒落,将正在临时支护的施工人员刘XX埋在了冒落的矸石下,现场施工人员将刘XX从矸石堆中扒出后,送往医院抢救,因伤势过重,抢救无效死亡。
二、事故原因:
1、该单位主管区长赵XX,不按规程要求组织施工,违章指挥,是造成此次事故的直接原因。
2、班长李XX现场安全管理不到位,安全意识淡薄,在明知现场顶板破碎的情况下,没有及时采取措施,违章指挥,是造成此次事故的主要原因。
3、职工刘XX安全意识淡薄,自主保安意识差,违章作业,是造成此次事故的又一主要原因。
4、该单位主管技术员规程传达贯彻不力,现场落实不到位,危险原辨识能力差,是造成此次事故的又一原因。
5、工区安全教育培训不到位,职工自保互保意识差。
6、跟班安监员,现场隐患排查不认真,没有排查出现场重大隐患。
三、防范措施:
1、进一步加强干部、职工的安全教育和培训工作,切实提高职工的安全意识和自主保安能力。提升安全防范意识和危险源辨识能力。
2、加强现场顶板管理,现场严格按规程、措施施工,特殊条件下采取特殊措施,杜绝三违现象。
3、跟班人员及班长班中加强巡查,对工作面存在的隐患问题、危险源及时采取有效措施。
4、加强现场施工流程控制,严格按章作业,坚决做到不安全不生产。
第二编 支部书记
案例27: 现场指挥不经心,违章指挥把祸酿
一、事故经过
1996年7月2日,XX工区掘进工作面下山施工,现场扒装机距迎头远,当天是该单位支部书记李XX值班,他安排大班的人员前移扒装机,大班人员到达现场后,发现小绞车有故障,不能正常使用,于是就向书记李XX汇报,李XX为了工作进度,安排大班班长魏XX利用扒装机自身绞车牵引扒装机前移,魏XX随后安排吕XX用扒装机自身绞车牵引扒装机前移,在扒装机前进有2米时,扒装机突然歪道,将正在操作扒装机的吕XX挤在了帮上,现场人员将扒装机移开,把吕XX送往医院抢救,因伤势过重,抢救无效死亡。
二、事故原因:
1、该单位支部书记李XX,不按规程要求组织施工,违章指挥,是造成此次事故的直接原因。
2、班长魏XX安全意识淡薄,在明知规程规定严禁使用扒装机自身绞车牵引扒装机,仍然安排吕XX操作,违章指挥,是造成此次事故的主要原因。
3、职工吕XX安全意识淡薄,自主保安意识差,违章作业,是造成此次事故的又一主要原因。
4、该单位主管技术员规程传达贯彻不力,现场危险原辨识不细致,是造成此次事故的次要原因。
5、工区安全教育培训不到位,职工现场应变能力差。
6、跟班安监员,监督检查不力,对现场违章作业现象没有及时制止。
三、防范措施:
1、进一步加强干部、职工的安全教育和培训工作,切实提高职工的安全意识和自主保安能力。提升安全防范意识和危险源辨识能力。
2、强化干部职工技能培训。严格落实“三大规程”在现场的实施,杜绝违章指挥及违章作业现象的发生。
3、跟班人员及安监员,要加强现场监督检查,认真排查工作面存在的隐患问题、危险源,发现问题及时处理。
4、加强现场施工流程控制,严格按章作业,坚决做到不安全不生产。
案例28: 安全教育不得力,措施落实不到位,高压电下一命完
一、事故经过:
2001年12月29日,是XX煤矿安排的停产检修时间,根据检修计划安排,在29日上午由供电车间负责对中央变电所的3、4段6千伏高压母线进行检修,主要工作任务是对3、4段母线和操作机构进行清扫、检查、紧固和加油。早晨8时左右,供电车间技术员王XX和班长董XX、李XX、王XX、郑XX五名同志到达工作现场,在学习安全措施并签字后,与各采掘变电所联系,把电源切换在1、2段母线上,对各分路开关进行停电、验电、挂接地线和警示牌,然后与地面变电所联系停掉下井3、4路进线电源,对进线进行验电、放电。此时,300#联络柜内2、3段母联刀闸处于分闸状态,技术员王XX在该开关柜前门悬挂了“有电,此柜不能检修”的警示牌,在开关柜后门又用粉笔写下了同样的警示语,在做完各项准备工作后开始检修,李XX擅自去了300#联络柜后门,在对开关柜进行清理时,左手不慎触到联络刀闸2段端的静触点,6千伏的高电压将其击倒,后经抢救无效死亡。
三、事故原因:
1、直接原因:事故人李XX违章作业,擅自打开不准检修的带电联络柜进行清理,不慎触到带电的静触点上。
2、主要原因:
(1)现场安全管理不到位。当工人违章打开不准检修的开关柜进行检修时,现场管理人员未及时制止。
(2)安全教育不得力。职工自主保安意识不强、互保意识差。
(3)现场管理混乱,措施落实不到位。未按照检修措施的要求,对不准检修的300#开关柜的柜门上锁;
(4)特殊工种职工安全培训欠帐大。事故人李XX从事电工作业已多年,但未进行复训。
三、防范措施:
1、认真吸取事故教训,进一步严格现场管理。在检修期间切实发挥现场负责人的把关作用,及时制止违章作业行为;
2、全面加强技术管理工作,安全技术措施的编制要全面,并且在现场要严格落实;
3、加大安全宣传教育力度,增强职工的自保、互保意识;
4、加大对特殊工种作业人员的培训,确保特殊工种作业人员持证上岗,并及时进行复训;
5、迅速开展反“三违”、反事故活动,增强现场管理力度和职工自主保安意识,尽快扭转被动的安全生产局面。
第三编 技术员
案例29: 安全规程不重视,工作失职出大事
一、事故经过
2001年5月2日,XX工区掘进工作面施工现场处在断层带,按照规定,在特殊条件施工时,应编写施工补充措施,顶板破碎带应更改支护方式或缩小锚杆间排距及循环进尺,该主管区长张XX和技术员刘XX商议能不能不更改支护方式,因为更改支护方式会影响进尺。技术员刘XX同意了张XX的意见,仍然安排按原间排距及循环进尺进行施工。就在第二天早班,迎头放炮后,班长朱XX组织人员进行临时支护,由于迎头空顶距过大,且顶板岩石破碎,在临时支护时顶板突然冒落,将正在临时支护的施工人员范XX埋在了冒落的矸石下,现场施工人员将刘XX从矸石堆中扒出后,发现范XX已经死亡。
二、事故原因:
1、该单位主管区长张XX,不按《煤矿安全规程》要求组织施工,违章指挥,是造成此次事故的直接原因。
2、该单位主管技术员刘XX不能严格落实《煤矿安全规程》工作失职,特殊条件下没有及时编写补充措施,是造成此次事故的主要原因。
3、跟班人员及班长安全意识淡薄,现场巡查不力,没有对工作面存在的隐患问题、危险源及时采取措施。在明知现场顶板破碎的情况下,没有及时采取措施,违章指挥,是造成此次事故的又一主要原因。
4、职工范XX安全意识淡薄,自主保安意识差,违章作业,是造成此次事故的又一主要原因。
5、工区安全教育培训不到位,职工现场危险源辨识及应变能力差。
6、跟班安监员,现场隐患排查不认真,没有排查出现场重大隐患。
三、防范措施:
1、进一步加强干部、职工的安全教育和培训工作,切实提高职工的安全意识和自主保安能力。提升安全防范意识和危险源辨识能力。
2、加强现场顶板管理,完善劳动组织。严格落实“三大规程”在现场的实施,杜绝无支护、特殊条件下无加强支护现象的发生。
3、跟班人员及班长班中加强巡查,对工作面存在的隐患问题、危险源及时采取有效措施。
4、加强现场施工流程控制,严格按章作业,坚决做到不安全不生产。
5、现场条件发生变化时,应及时编写补充措施,并在现场认真组织落实。
6、牢固树立安全第一的思想,坚决克服重生产,轻安全的意识。
案例30: 完善规程是关键,不然就危及安全
一、事故经过:
2004年6月28日18时50分,XX矿16201对拉采煤工作面下面施工沿空留巷出口,在施工第二茬炮时,由王XX、何XX两人负责打眼,爆破工李XX负责放炮。何XX和王XX打眼后,何XX向外去放炮站岗,王XX在出口处盘电钻线,此时爆破工李XX去装药、联线,准备放炮。联好后,撤至距透窝点以里4米出口处,连喊两声“放炮”之后,随即起爆,将在透窝点的打眼工王XX崩伤致死。
二、事故原因:
1、由于16201采煤面下出口即将与16201下材料道贯通时,爆破工违章作业在未布置好警戒情况下近距离放炮,将正在16201下材料道贯通处往警戒线外撤的打眼工王XX崩伤。
2、当班班长没按《煤矿安全规程》规定布置并落实好警戒。
3、安全教育不到位,职工安全意识淡薄,存在冒险蛮干现象。
4、作业规程中关于工作面安全出口贯通的安全措施针对性不强,对爆破时爆破信号发出后多长时间放炮没有具体规定。
三、防范措施:
1、认真吸取此次事故的教训,按照事故处理“四不放过”的原则,从导致事故发生的各个因素深刻反思;全面落实安全生产责任制;要举一反三,查找和有效消除事故隐患,避免类似或其他事故的发生。
2、进一步加强对全矿干部职工的安全教育和培训工作,切实提高管理干部、职工的安全意识和自主保安能力。
3、进一步完善作业规程编制,补充安全出口贯通的安全措施。
第四编 副区长
案例31: 违章指挥 即害他人又害己
一、事故经过:
1998年4月6日,XX煤矿XX工区掘进工作面放炮后,在没进行临时支护的情况下,该单位跟班副区长刘XX为抢时间赶进尺,安排当班职工李XX,用扒子将迎头矸石向后扒,随后又安排打眼工张XX到迎头打回头轮子生根眼,当生根眼打进0.2米时,顶板掉下大块矸石,砸到张XX的小腿上,造成张XX的小腿骨折。刘XX看出事了,急忙去搬开刘XX腿上的矸石,这时顶板又掉下一块矸石,砸在的刘XX的右手上,造成右手3个手指骨折。
二、事故原因:
1、副区长刘XX违章指挥,是造成此次事故的主要原因。
2、当班职工张XX,违章作业,没有利用职工有权拒绝违章指挥的权利,自主保安意识差,对顶板冒落可能造成的危害辨识不到。
2、当班班长班中巡查不到位,不能够对工作面存在的危险源及时提出警示。
3、工区安全教育培训不到位,致使干部、职工对危险源辨识能力不强,安全防范意识差。
三、防范措施:
1、加强对干部、职工的安全教育培训,提升安全防范意识和危险源辨识能力。
2、跟班人员及班长班中加强巡查,及时就工作面存在的隐患问题、危险源对职工提出警示。
3、正确处理好安全与生产的关系,坚决做到不安全不生产。
4、加强现场施工流程控制,严格按章作业,坚决做到不安全不生产。
案例32: 违章指挥害人害己 顶板煤块冒落伤人
一、事故经过:
2015年11月,XX队在510打切眼,中班班组长何XX带领6人在迎头施工,在切割完窑后,何XX带着刘XX进入迎头进行找顶,找完顶看着顶板很好,在没有前移前探梁支护的情况下,就进行打锚杆眼,在打完第二个顶部锚杆眼退钎子时,突然冒落一块长500mm、宽300mm、厚250mm的大炭,将刘XX的胳膊砸伤。
二、事故原因:
1、没有及时前移前探梁,空顶违章作业是造成这次冒顶伤人事故的直接原因。
2、安全责任落实不力。跟班副职走动式管理不到位,迎头空顶不使用前探梁,没检查,没制止。
3、班组长何XX带头违章指挥,违章作业,不按规程施工。
4、工人安全技术素质低,自主保安能力差。
5、工区现场安全管理不到位,对职工的安全宣传教育力度不够深。
三、防范措施:
1、加强对职工的安全教育,提高安全操作意识。
2、转变班长的职能,切实发挥好带头按章作业的作用。
3、加大副职走动式管理力度,对不良的行为要及时制止,坚决杜绝违章作业行为。
第五编 小绞车司机
案例33: 绞车基础不上帽 马虎开车太胡闹
一、事故经过:
2003年4月3日夜班,XX掘进工区职工王XX在联络巷上山提运材料11车,当班出勤7人,上扒勾4人,王XX负责开绞车,其余3人负责摘勾推车,在3点左右已提升4钩8车,当提运第5钩,车提到距变坡点3米处时,绞车突然向前拉翻跑出,将司机王XX甩出并砸伤。
二、事故原因:
1、绞车底盘与基础固定螺丝不上帽,太马虎了,造成绞车拉翻伤人,是事故的直接原因。
2、区队安排不了解该绞车结构、不懂安装绞车技术的工人去凑乎安绞车。
3、管理有漏洞,安排工作不细不实。该绞车本来安排机电科安装但没有得到落实,以致使不懂技术的工人去安装绞车。
三、防范措施:
1、抓好对职工的安全教育,不断提高职工的安全意识。
2、加强对运输设备的管理,有跟班电工负责。每日对运输设备进行检查一次,严禁绞车带病作业和绞车基础不牢现象。
3、加强对绞车司机的学习培训,严格执行好小绞车“六不开”制度。
4、加强对岗位工的流程描述,上岗时排查好现场的安全隐患,做到隐患不整改不施工。
案例34: 不是司机乱开车 带绳跑车惹大祸
一、事故经过:
2015年3月27日夜班。在井下XX斜巷运输时,张XX、刘XX、卜XX三人在上车场,张XX是25kw绞车司机,付XX、李XX在下车场负责下扒钩。
投入工作后,绞车司机张XX先开车提升三钩,这时,因有车皮掉道,张XX、刘XX、卜XX三人便在一起去抬车皮复道,上道之后,卜XX去开车,将一个空车从下车场提到上车场,停稳后、张XX、刘XX又挂了两个车皮。这时下扒钩发出了要车信号,张XX与刘XX打开挡车器向下推车,由于卜XX不是绞车司机,操作失误,造成了带绳跑车,把下扒勾付XX撞伤背部。
二、事故原因:
1、不是司机,违章开绞车。
2、绞车司机擅离职守,未制止开车人员。
3、职工安全意识淡薄,教育不力。
三、防范措施:
1、加强现场管理,严格执行好小绞车岗位责任制,杜绝脱岗、窜岗现象。
2、加强职工安全教育,提高工作责任心,及时制止各类违章行为。
3、加强职工意识教育,不断提高个人思想境界,严把工作流程关口。
案例35: 超挂车赶进度 拉翻绞车出事故
一、事故经过:
2004年8月,XX单位赵XX被拉翻的小绞车砸伤。
这天夜班,工区安排赵XX等5人转运材料,上把钩2人,下把钩2人,赵XX负责开绞车,当班4时许,已提运6钩,当提运第7钩时,下把钩还有一车材料和一车工具箱,为了早点收工,下把钩刘XX和张XX商量,刘说:“还剩最后一钩了,干脆一块提上去算了。”张XX说:“行”。接着就连上了车,当车提到距变坡点2米处时,绞车突然向前拉翻跑出,将绞车司机赵XX甩出并砸伤,造成左小腿骨折。
二、事故原因:
1、刘XX和张XX超挂车,本来11.4KW绞车只准许挂一辆,而他们挂了两辆。
2、绞车基础打得不牢固,绞车司机没有认真检查。
3、绞车司机没有严格执行“六不开”制度。
三、防范措施:
1、加强对职工的安全教育,增强安全意识。
2、严格坚持“六不开、六不挂”制度。
3、严格按操作规程操作。
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